Eine der grundlegenden Dienstleistungen, die die Abteilung Forschung und Entwicklung von Came seinen Kunden zur Verfügung stellt, ist die Kostenoptimierung.
Wie der Name schon sagt, besteht diese Dienstleistung darin, eine Lösung zu finden, um die Kosten des Produkts zu senken und gleichzeitig seine Leistungsanforderungen (gewickelter Stator in Gehäuse und Welle/Rotor) zu erfüllen.
Gerade in der heutigen Zeit, in der steigende Rohstoffpreise einen erheblichen Einfluss auf die Verkaufspreise haben, ist diese Dienstleistung von strategischer Bedeutung.
In diesem Artikel werde ich eine Fallstudie erläutern, ein Projekt, das Mitte 2020 in Zusammenarbeit und Absprache mit einem unserer wichtigsten Kunden aus dem Pumpenbereich entstanden ist. Dies führte zu einer Anfrage an Came, den weit verbreiteten Motorbausatz (gewickelter Stator in Gehäuse und vom Kunden entwickelte Welle/Rotor) unter dem Gesichtspunkt der Einsparung zu überdenken.
Es handelt sich um einen Motor Mec 63, 4-polig, einphasig, 0,15kW 230/50 im Dauerbetrieb.
Das Projekt wurde in vier Phasen unterteilt, die nachfolgend beschrieben werden:
- Charakterisierung des Serienmotors am Prüfstand
- Untersuchung eines alternativen Vorschlags mit dem Ziel der Einsparung
- Ausführung eines Musters und Prüfstandtest
- Zulassungsprüfungen des Musters beim Kunden
1. Charakterisierung des Serienmotors am Prüfstand
In dieser ersten Phase wurde ein vollständiger Test auf dem Prüfstand durchgeführt, um die Kennlinie (links) zu überprüfen, die Eingangs- und Ausgangsparameter des Motors zu messen und die Wärmekurve (rechts) zu überprüfen.
Der Erwärmungstest bei Nennlast zeigte ein deutliches Ungleichgewicht der beiden Phasen (Haupt- und Hilfsphase), ein Zeichen für eine nicht optimale Auslegung hinsichtlich Leistung und maximalem Wirkungsgrad, aber vor allem eine Bestätigung für die Möglichkeit, die Leistung zu verbessern (bei gleicher Blech- und Kupfermenge) oder, wie in diesem Fall, eine ähnliche Leistung zu erreichen, indem die Blech- und Kupfermenge und damit die Kosten des Motors reduziert werden.
Durch die auf dem Prüfstand im thermischen Gleichgewicht durchgeführten Optimierungstests konnten nützliche Daten für die Studie des neuen Motors und den Vorschlag an den Kunden unter dem Gesichtspunkt der Einsparung gewonnen werden.
2. Untersuchung eines alternativen Vorschlags mit dem Ziel der Einsparung
In der zweiten Phase befasste ich mich auf der Grundlage der gesammelten Daten und der in der ersten Phase durchgeführten Simulation mit der Dimensionierung des neuen Motors.
Das Ergebnis der Untersuchung war eine theoretische Verringerung der Blechmenge um 30% und des Kupfergewichts um 10% und folglich ein bedeutender Einsparungsvorschlag für den Kunden, der den Übergang des Projekts in die nächste Phase bestätigte.
3. Ausführung eines Musters und Prüfstandtest
In der dritten Projektphase erstellten wir Zeichnungen und Datenblätter, kauften die erforderlichen Materialien ein und fertigten das alternative Muster.
Nachdem der Mustermotor in unserer Werkstatt mit den Komponenten des Kunden zusammengebaut worden war, starteten wir den kompletten Test auf dem Prüfstand, um unter den gleichen Lastbedingungen die neue Kennlinie (links) zu überprüfen, die Eingangs- und Ausgangsparameter des Motors zu messen und die neue Wärmekurve (rechts) zu überprüfen.
Die auf dem Prüfstand im thermischen Gleichgewicht durchgeführten Optimierungstests bestätigten die Qualität der untersuchten Lösung (vollständiger Ausgleich der Erwärmung der beiden Phasen) und ermöglichten die Prüfung des Motors bei Überlast bis zur Grenze seiner Wärmeklasse.
- Effektive Reduzierung der Blechmenge um 30%
- Effektive Reduzierung des Kupfergewichts um 5%
- Gleiche Motorleistung bei Nennlast
- Verringerung des maximalen Drehmoments um 10%, für die Zulassung nicht von Bedeutung
- Erhöhung des Anlaufmoments um 15%, wichtig für die Zulassung
- Reduzierung der Stromaufnahme um 10% bei gleicher Nennlast
- 7% geringerer Listenpreis bei gleichbleibenden Einkaufsbedingungen für Rohstoffe
4. Zulassungsprüfungen des Musters beim Kunden
In dieser 4. und letzten Phase führte der Kunde die erforderlichen Zulassungsprüfungen durch (Prüfstandstests, Tests der Pumpe unter verschiedenen Lastbedingungen, Lebensdauertest).
Etwa ein Jahr nach dem Start wurde das Projekt mit der Zulassung des Musters und dem Start der ersten Serienproduktion erfolgreich abgeschlossen.
Schlussfolgerungen
Teamarbeit, zur Verfügung gestellte Fähigkeiten und Kenntnisse, Professionalität, Auswahl der qualifiziertesten Lieferanten, Beachtung der Kundenbedürfnisse; dies sind die wichtigsten Punkte, die es ermöglichten, das Ziel zur großen Zufriedenheit des Kunden und des Came-Teams zu erreichen.